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高炉富氧喷煤学习材料

接通支管系统:和总管接通原则一样,首先开启15号、14号截止阀在系统内通n2,然后逐步打开7号阀和10号阀,此时8号阀门前为氧气(压力0.8mpa)8号阀门后为空气加n2气(压力略高于高炉冷风压力)。然后远距离开启8号氧气压力调节阀,系统贯通,关闭15号、14号阀。工长可用8号阀(小高炉19号)调节供氧量,一般500、1000、1500、2000、2500m3/h(小高炉300、500、860m3/h)氧气进入高炉参与炉内的冶炼过程。同时相应调整焦炭负荷和喷煤量。保证高炉在新的热平衡状态下顺利进行。

其他高炉接通氧和调整氧也按此程序进行。

用氧量调整一般高炉是逐步提高的,敬业高炉用氧也需遵循此原则,但由于生产任务要求,进行速度应快些,使大高炉供氧量尽快达到2500m3/h(富氧率2.32),尽量多增产,满足炼钢要求为企业完成全年生产任务作贡献。

高炉使用氧气安全注重事项

1、首先供氧设备保证合乎要求,系统用四氯化碳清洗并用n2或干燥压缩空气吹扫,经过严密性和强度试验合格。

2、正确使用,即按技术规程用氧,非凡是初次送氧有关领导应亲自指挥,开启阀门顺序正确,先通n2隋化。

3、用氧高炉及其四周环境干净,不能有油污及其他易燃品、劳保品、工具亦要无油污,注重防止静电。

4、快速切断阀能在非常状态下,迅速关闭,切断氧源。在支系统中,10号阀(小高炉为21号阀)在氧气压力0.9mpa,即自动关闭,也可根据管网实际情况作调整。另外,当高炉冷风压力<0.13mpa(小高炉<0.08mpa)快速切断阀10号(21号)也自动关闭。

在总系统中来氧压力为1.6mpa,当其降低到1.0mpa,说明供氧系统故障,立即关闭5号阀,支系统关闭10号(21号)阀,充n2,隋化、保压,迅速联系,查明原因,决定如何继续处理。

5、高炉确定操作氧气阀门负责人,未经负责人指派,其他人员不可操纵氧气有关阀门,防止发生意外。

富氧喷煤学习资料(ⅲ)

天津铁厂富氧喷吹煤粉技术介绍

天津铁厂原有五座高炉(3×550、600、300),1988年开始喷吹煤粉,1992年全厂煤比达到87kg/t,为了在原有焦炉生产能力的基础上将生铁产量提高到200万吨以上,只能靠增加煤比补充燃料不足。当煤比超过100kg/t(1995年)之后如何继续提高煤比,除尽可能提高风温外,只能靠采用富氧技术。而1994年天铁3×30吨转炉、2×6000m3/h制氧机投产,也为高炉采用富氧喷吹煤粉技术提供物质基础。

一、5#(300m3)高炉首先采用富氧喷吹煤粉技术

天铁5#高炉1989年10月建成,1992年7月采用喷煤技术,当年就达到较高煤比,它距炼钢空分车间也近,决定先在5#高炉建立试验性的富氧设施,经过多次考察,选定氧气阀门站的设计方案。来氧压力为0.75mpa,供氧能力1000—3000m

3/h经减压后进入冷风管道,管线长约250米,全部选用φ159×4.5的不锈钢管,其阀门站的内部流程和主要设备如下图:

1、j41w-25t型截止阀dn150铜质3个

2、流量计pn16量程0—5000m3/h

3、zmn-40k型薄膜调节阀dn1001cr18ni9ti

4、h41w-30t型止回阀dn150铜质1个

5、zspc-16ks型气动活塞切断阀dn1501cr18ni9

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